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        單端反激式開關(guān)電源電路調(diào)試相關(guān)問題總結(jié)

        [ 熱門新聞 ] 開關(guān)電源、反激 2018-10-31 10:45:30
        單端反激式開關(guān)電源電路調(diào)試

        ?問題總結(jié) ? ??

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        解決MOS管溫升過高問題

        以講解實(shí)例為例,實(shí)際調(diào)試中發(fā)現(xiàn)主要的發(fā)熱源是MOS管芯片、高頻變壓器、

        輸出二極管。

        針對(duì)MOS管芯片,實(shí)際調(diào)試中發(fā)現(xiàn),溫升達(dá)到了45度,由于TOP246YN提供了兩種開關(guān)頻率,132KHZ和66KHZ,通過改變開關(guān)頻率為66KHz時(shí),發(fā)現(xiàn)效果不明顯,于是主要從MOS管的導(dǎo)通損耗入手,將MOS管換成更低RDS的TOP247YN,然后設(shè)置降低外部限流點(diǎn)大小后,發(fā)現(xiàn)溫升有明顯改善,最后再適當(dāng)加大了外部散熱片散熱面積,最終MOS管溫升控制在了25度左右

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        解決輸出整流管溫升過高問題

        仍然以本主題帖講解實(shí)例為例,調(diào)試中發(fā)現(xiàn)輸出二極管,溫升達(dá)到了42度,由于第一次樣機(jī)使用的是TO220封裝的MUR1060二極管,導(dǎo)通壓降約1.1V,后來改為導(dǎo)通壓降約0.7~0.8V左右的MBR10200,再將TO220散熱片改為寬體的散熱片,輸出整流管溫升等到明顯改善,最終輸出整流管溫升控制在了22度左右

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        解決上電時(shí)輸出過沖幅度太大的問題

        在測(cè)試輸出過沖幅度指標(biāo)時(shí),發(fā)現(xiàn)上電時(shí)輸出過沖幅度有點(diǎn)大,超出了后級(jí)供電模塊的安全電壓,分析原因可能是系統(tǒng)反饋環(huán)路的動(dòng)態(tài)響應(yīng)太慢造成的,于是從TL431反饋環(huán)路入手,通過改變TL431反饋環(huán)路中的零極點(diǎn)位置及大小,可以明顯改善上電時(shí)輸出過沖幅度太大的問題。改善后,輸出電壓平穩(wěn)上升至輸出電壓大小后穩(wěn)定輸出,我過沖現(xiàn)象

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        解決輸出電壓100HZ工頻紋波太大的問題

        測(cè)試輸出電源紋波時(shí),發(fā)現(xiàn)100HZ工頻紋波比較大,進(jìn)行了以下試驗(yàn):

        1.增大輸出電解電容容量,選用更小ESR的電解電容,測(cè)試結(jié)果無明顯改善;

        2.增大輸入電解電容的容量,測(cè)試結(jié)果無明顯改善;

        3.增加反饋環(huán)路的直流增益,以增加低頻段增益,測(cè)試結(jié)果無明顯改善;

        4.在輸出電壓地和機(jī)殼地之間接一個(gè)103大小的Y電容(機(jī)殼地接大地),測(cè)試結(jié)果100HZ工頻紋波得到明顯改善,基本上可以控制在輸出電壓的0.5%~1%;

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        解決高頻變壓器溫升過高問題

        測(cè)試時(shí)變壓器溫升時(shí),發(fā)現(xiàn)變壓器表面的溫升達(dá)到了50度,這樣一來很難滿足85度工作環(huán)境下的應(yīng)用需求,進(jìn)行了以下試驗(yàn):

        1.更換磁芯材料,最初選用的是PC40材質(zhì)的磁芯材料,后更換了PC44材質(zhì)的磁芯材料,測(cè)試結(jié)果有輕微改善;

        2.為了減小趨膚效應(yīng)帶來的影響,增加了繞組并饒的股數(shù),測(cè)試結(jié)果有輕微改善;

        3.PCB板上變壓器的焊接引腳全部加大銅皮表面積并露銅處理,測(cè)試結(jié)果改善不明顯,但有輕微改善;

        4.PCB板上變壓器下方開槽處理,增加變壓器上下空氣對(duì)流速度,測(cè)試結(jié)果改善不明顯,但有輕微改善;

        經(jīng)過以上綜合處理后,變壓器溫升得到一定蓋上,現(xiàn)基本上能控制在40度左右;

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        提高開關(guān)電源效率問題

        測(cè)試電源效率時(shí),發(fā)現(xiàn)效率為85.3%,雖然這樣的效率已經(jīng)可以適合產(chǎn)品應(yīng)用了,本著精益求精的原則,做了一下試驗(yàn):

        1.反饋比例分壓電阻最初用的37.4K和3.19K,現(xiàn)在保持分壓不變,改為73.2K,6.19K;

        2.去掉了電源輸出指示燈電路;

        3.再不影響環(huán)路穩(wěn)定性的前提下,適當(dāng)減小環(huán)路直流增益;

        4.輸出二極管采用低壓降,高反向耐壓的快恢復(fù)二極管,同時(shí)在保證二極管反向耐壓的前提下去掉了輸出二極管兩端的RC吸收電路;

        5.合理調(diào)試初級(jí)繞組的RCD鉗位電路參數(shù),避免不必要的能量吸收;

        經(jīng)過以上試驗(yàn)后,電源效率有所改善,目前已提高到了87.6%。

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        解決變壓器高頻嘯叫問題

        在進(jìn)行各種理論計(jì)算完成后,就開始聯(lián)系打樣變壓器,為了方便調(diào)試中對(duì)變壓器參數(shù)進(jìn)行改裝,特意聯(lián)系了***商打樣了兩種規(guī)格的變壓器:一種浸過絕緣漆的,一種不做浸漆處理。調(diào)試中發(fā)現(xiàn)工作過程中電源板有幾KZ左右的高頻嘯叫聲,進(jìn)行了以下試驗(yàn):

        1.調(diào)試反饋環(huán)路參數(shù),確認(rèn)環(huán)路參數(shù)設(shè)計(jì)合理,調(diào)試過程中高頻嘯叫聲一直存在;

        2.測(cè)試MOS管開關(guān)DS波形及輸出波形,以確認(rèn)設(shè)計(jì)參數(shù)是否合理;

        3.將部分陶瓷電容全部更換為插件點(diǎn)解電容,以排除陶瓷電容的壓電效應(yīng)產(chǎn)生的嘯叫;

        4.更換浸漆處理和未做浸漆處理的變壓器;

        5.改變MOS管開關(guān)頻率,嘯叫聲有所改善,但無法徹底解決;

        經(jīng)過以上試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),更換浸漆處理過的變壓器后,嘯叫聲基本上沒有了,初步判定是由于變壓器線圈的高頻振蕩引起的嘯叫

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